化工企業(yè)是一個連續(xù)化程度很高的企業(yè),各工序間環(huán)環(huán)緊扣,工藝指標的控制是化工生產的關鍵,既能直觀判斷設備設施的運行性能,又能實時檢測生產運行狀況。這就要求我們需要在實際生產中不斷優(yōu)化工藝指標,將系統(tǒng)運行在最佳狀態(tài),確保生產的安全、高效、穩(wěn)定。
在熱力系統(tǒng)的整個運行過程中,鍋爐給水擔任著非常關鍵的角色。一次水經(jīng)過一系列的物化處理之后被送到鍋爐汽包中的水就是給水,給水經(jīng)加熱生成蒸汽,然后用以發(fā)電。必須保證鍋爐給水的水質進而保證熱力設備的安全和穩(wěn)定。對于鍋爐給水水質而言,pH值是最重要的一項指標,值偏離不僅會引起給水系統(tǒng)自身金屬腐蝕,形成的腐蝕產物進入爐水系統(tǒng)還會造成鍋爐受熱面結垢和垢下腐蝕,危及熱力設備的安全運行。
目前熱電廠鍋爐給水pH值偏低,為了保證鍋爐運行正常,在汽包處加磷酸三鈉來調整爐水的pH值,但是由于給水中溶解的CO?,始終難以避免給水泵、加熱器、給水管線、省煤器、汽包等的腐蝕,減短了設備的使用壽命。同時在調整爐水pH值時,磷酸三鈉加入量大,導致磷酸根離子量高于正常范圍,造成爐水含鹽量較高,極易引發(fā)“汽水共騰”現(xiàn)象,嚴重時會影響鍋爐的安全運行,產生的水垢還會黏附在汽包壁上,沉積在爐管上,容易發(fā)生爆管。
針對這一問題,熱電廠領導高度重視,經(jīng)過多次組織專題會議研究探討,最終決定通過在給水中加入氨水來調節(jié)鍋爐給水的pH值,將鍋爐給水的pH值保持在9—10之間。鍋爐給水加氨的目的是通過NH?與CO?發(fā)生化學反應,生成(NH?)2CO3來防止CO?腐蝕,進而調整給水pH值。分廠在通過多次試驗之后,結合實際生產運行情況,計算出每小時需要加氨水的配比和用量,最終確定了鍋爐給水加氨的詳細實施方案。
鍋爐給水加氨勢在必行,我們必須依靠技術優(yōu)化工藝生產,讓技術創(chuàng)新成為企業(yè)高質量發(fā)展的“加速器”。
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